【壓縮機網】洛陽煉油廠氣體車間氣柜有1#2#兩臺螺桿壓縮機組。1#2#機型號相同,為LG30/8.0。自2016年以來,1#2#機組開始頻繁大修,其中1#機機頭大修過程中發現壓縮機排氣端面腐蝕嚴重,腐蝕源自近年來原油中高含硫,導致瓦斯氣中有大量H2S氣體,由于1#2#機為噴水機組,噴淋水和H2S形成酸液腐蝕了轉子。排氣端面出現凹凸不平坑點,深度近2mm。雖然排氣端端面間隙仍然調整至0.10mm,進氣端端面間隙為1.1mm。符合機組排氣端端面間隙標準0.09mm-0.11mm,但開機后出現進氣端異常噪音和振動,無法正常運行。
1#機轉子排氣端端面腐蝕情況如圖1。
1#2#機主要技術參數:
型號:LG30/8.0
形式:撬裝式噴液螺桿壓縮機組
螺桿公稱直徑:255毫米
螺桿長徑比:1.65
主電機轉速:3000rpm
機組額定總功率:288kW
機組冷卻方式:水冷卻機組
潤滑方式:壓力潤滑
本機組性能參數如下:
進氣壓力:-10kPa~10kPa;低于-5kPa報警;低于-10kPa聯鎖停機
進氣溫度:10℃~45℃
排氣壓力:≤0.8MPa;≥0.75MPa時報警;≥0.88MPa時聯鎖停機并關入口蝶閥。
排氣溫度:<85℃;≥75℃是報警;>85℃時聯鎖停機
軸功率:<220kW
安全閥泄放壓力=0.88MPa
潤滑油系統
1、潤滑油壓力:機組允許啟動油壓≥0.4MPa;正常工作油壓0.5~0.90MPa;
2、潤滑油溫度:正常油溫18℃~60℃;<18℃報警,應手動啟動電加熱器;油溫≥27℃時自停加熱;油溫≥60℃時報警;
3、油位:正常油位40~80%;油位≤50%時報警;
水系統參數
流量:20~25T/h 壓力:0.4MPa
氮氣參數
流量:3m3/h 壓力:0.4MPa
主電機主要參數:
電壓:6000V 電流:31.5A
前后軸承溫度:
正常溫度:0~80℃; 報警溫度:大于等于80℃;
各裝配間隙及安裝技術規范:
1、陽轉子
2、陰轉子
3、轉子及同步齒輪嚙合間隙
隨后又拆解數次,對各部尺寸和間隙復查,均無問題,但噪音和振動始終無法消除。
分析噪音與振動原因:
1、轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞;
2、轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假;
3、轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。
論證原因:
原因1:轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞。對于本機組,轉速近3000轉,轉子對動平衡有嚴格要求,通常是(0.05—1.0)N.m。排氣端面的腐蝕坑點超出了要求,所以應當重新作動平衡。
原因2:轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假。轉子排氣端端面間隙要求在0.09mm~0.11mm。數值要求嚴格,但腐蝕造成的凹凸坑點深度有近2mm,在壓縮終了,凹凸坑里的存氣會沿著轉子泄漏三角形返回到入口端,產生噪音與振動。
原因3:轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。而螺桿壓縮機吸排氣口的位置和形狀決定了內壓力比。運行工況和工藝流程中所要求的吸排氣壓力,決定了外壓力比。與一般活塞式壓縮機不同,螺桿壓縮機的內外壓力比可以不相等。在當排氣壓力大于內壓縮終了壓力的情況下,齒間容積與排氣孔口連通的瞬時,排氣孔口中的氣體將迅速倒流入齒間容積中,使其中的壓力從Pi突然升至Pd,然后再隨著齒間容積的不斷縮小,排出氣體。而排氣孔口的偏移導致改變了機組固有的內外壓力比,會產生強烈的周期性排氣噪音。
最后總結出轉子排氣端端面腐蝕是噪聲與振動的根源。但如何處理是個問題,沒有先行成功的經驗。近幾年1#2#機組已經換了兩套轉子。之后隨煉廠煉量擴展,車間增上了3#機。
2018年,3#機組的機封泄漏故障檢修,但在更換新機封時,發現轉子竄動量3.5mm,隨即轉入大修。
3#機組主要技術參數如下:
型號及型式:
WLVIT321/16550(11605) 螺桿壓縮機
FES編號:04495103—050
壓縮級數:單級
機組冷卻方式:強制油冷卻機組
潤滑方式:稀油壓力潤滑
瓦斯流量(入口狀態):3600m3/h
螺桿陽轉子齒數:4
螺桿陰轉子齒數:6
壓縮機軸封:集成機械密封
機組載荷調節方式:滑閥調節(0%~100%)
功率:Horsepower 845(630kW)
電壓:Vottage :6000V
轉速rpm:3000
頻率Frequency:50
正常運行的工藝參數:
介質:火炬氣介質分子量:26(平均)
瓦斯入口壓力:0.0~0.202MPa
(0.0~2.02bar表壓)
瓦斯入口溫度:≯45℃
瓦斯出口溫度:≤115℃
瓦斯出口設計壓力:1.24MPa(表壓)
3#機組是噴油式螺桿壓縮機,軸承采用滑動軸承,軸向止推是推力軸瓦,陰陽轉子無同步齒輪。當發現轉子可竄動3.5mm時,基本可判定推力瓦磨損非常嚴重了。為此決定大修。解體后發現,推力瓦架都已磨損,巴氏合金完全磨掉。轉子進氣端面有明顯磨損,但還顯平整。進氣端蓋磨出一個圓環,有3.5mm深。轉子排氣端面完好。進氣端蓋磨損見圖2。
最后更換了所有軸承及推力瓦,并且轉子做了動平衡,進氣端蓋的深槽未做處理。轉子排氣端面間隙為0.28mm,符合標準間隙0.25mm—0.30mm,轉子進氣端面間隙已達4.5mm,各項數值見下表:
壓縮機轉子各部間隙:
陽轉子
陰轉子
軸瓦間隙
安裝后,開機一切正常,負荷可以從0—100%自由調整,壓力正常。這從實踐中證明了進氣端端面間隙對螺桿壓縮機機組影響甚小。這次檢修故障的消除為1#2#機當時的噪音振動故障提供了借鑒作用。
之前我們已經發現了1#2#機產生振動和噪音的原因:是轉子排氣端端面因腐蝕而產生的凹凸的坑點。如果把排氣端端面上車床修平,并車出密封齒,這樣排氣端面既消除了表面的坑點,又增加了密封齒,減少了排氣端面的內泄漏。通過對排氣端端面的重新定位,讓其間隙仍然保證在標準范圍內。相當于轉子在氣缸里的總竄量增大,但排氣端端面間隙保證了,那么就意味著進氣端端面間隙增大了,增大值即為排氣端端面在車床上的軸向切削值。即2.0mm。通過3#機組已經看出,進氣端端面間隙對機組的影響很小。所以1#機進氣端增大的2.0mm應當可行,最終將1#機轉子排氣端面在車削后將轉子重新做動平衡,通過調整保證陰陽轉子排氣端端面間隙在標準范圍以內。這樣通過3#機組的故障檢修,找到了解決1#機噪音與振動的方法,并在實際中證明是可行的。
參考文獻
刑子文:《螺桿壓縮機-理論,設計及應用》機械工業出版社2000.08
來源:本站原創
1#機轉子排氣端端面腐蝕情況如圖1。
1#2#機主要技術參數:
型號:LG30/8.0
形式:撬裝式噴液螺桿壓縮機組
螺桿公稱直徑:255毫米
螺桿長徑比:1.65
主電機轉速:3000rpm
機組額定總功率:288kW
機組冷卻方式:水冷卻機組
潤滑方式:壓力潤滑
本機組性能參數如下:
進氣壓力:-10kPa~10kPa;低于-5kPa報警;低于-10kPa聯鎖停機
進氣溫度:10℃~45℃
排氣壓力:≤0.8MPa;≥0.75MPa時報警;≥0.88MPa時聯鎖停機并關入口蝶閥。
排氣溫度:<85℃;≥75℃是報警;>85℃時聯鎖停機
軸功率:<220kW
安全閥泄放壓力=0.88MPa
潤滑油系統
1、潤滑油壓力:機組允許啟動油壓≥0.4MPa;正常工作油壓0.5~0.90MPa;
2、潤滑油溫度:正常油溫18℃~60℃;<18℃報警,應手動啟動電加熱器;油溫≥27℃時自停加熱;油溫≥60℃時報警;
3、油位:正常油位40~80%;油位≤50%時報警;
水系統參數
流量:20~25T/h 壓力:0.4MPa
氮氣參數
流量:3m3/h 壓力:0.4MPa
主電機主要參數:
電壓:6000V 電流:31.5A
前后軸承溫度:
正常溫度:0~80℃; 報警溫度:大于等于80℃;
各裝配間隙及安裝技術規范:
1、陽轉子
2、陰轉子
3、轉子及同步齒輪嚙合間隙
隨后又拆解數次,對各部尺寸和間隙復查,均無問題,但噪音和振動始終無法消除。
分析噪音與振動原因:
1、轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞;
2、轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假;
3、轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。
論證原因:
原因1:轉子排氣端面腐蝕嚴重,轉子動平衡破壞。對于本機組,轉速近3000轉,轉子對動平衡有嚴格要求,通常是(0.05—1.0)N.m。排氣端面的腐蝕坑點超出了要求,所以應當重新作動平衡。
原因2:轉子排氣端面腐蝕造成端面間隙值有假。轉子排氣端端面間隙要求在0.09mm~0.11mm。數值要求嚴格,但腐蝕造成的凹凸坑點深度有近2mm,在壓縮終了,凹凸坑里的存氣會沿著轉子泄漏三角形返回到入口端,產生噪音與振動。
原因3:轉子排氣端面腐蝕,所產生的凹凸坑點,相當于使排氣口偏移。而螺桿壓縮機吸排氣口的位置和形狀決定了內壓力比。運行工況和工藝流程中所要求的吸排氣壓力,決定了外壓力比。與一般活塞式壓縮機不同,螺桿壓縮機的內外壓力比可以不相等。在當排氣壓力大于內壓縮終了壓力的情況下,齒間容積與排氣孔口連通的瞬時,排氣孔口中的氣體將迅速倒流入齒間容積中,使其中的壓力從Pi突然升至Pd,然后再隨著齒間容積的不斷縮小,排出氣體。而排氣孔口的偏移導致改變了機組固有的內外壓力比,會產生強烈的周期性排氣噪音。
最后總結出轉子排氣端端面腐蝕是噪聲與振動的根源。但如何處理是個問題,沒有先行成功的經驗。近幾年1#2#機組已經換了兩套轉子。之后隨煉廠煉量擴展,車間增上了3#機。
2018年,3#機組的機封泄漏故障檢修,但在更換新機封時,發現轉子竄動量3.5mm,隨即轉入大修。
3#機組主要技術參數如下:
型號及型式:
WLVIT321/16550(11605) 螺桿壓縮機
FES編號:04495103—050
壓縮級數:單級
機組冷卻方式:強制油冷卻機組
潤滑方式:稀油壓力潤滑
瓦斯流量(入口狀態):3600m3/h
螺桿陽轉子齒數:4
螺桿陰轉子齒數:6
壓縮機軸封:集成機械密封
機組載荷調節方式:滑閥調節(0%~100%)
功率:Horsepower 845(630kW)
電壓:Vottage :6000V
轉速rpm:3000
頻率Frequency:50
正常運行的工藝參數:
介質:火炬氣介質分子量:26(平均)
瓦斯入口壓力:0.0~0.202MPa
(0.0~2.02bar表壓)
瓦斯入口溫度:≯45℃
瓦斯出口溫度:≤115℃
瓦斯出口設計壓力:1.24MPa(表壓)
3#機組是噴油式螺桿壓縮機,軸承采用滑動軸承,軸向止推是推力軸瓦,陰陽轉子無同步齒輪。當發現轉子可竄動3.5mm時,基本可判定推力瓦磨損非常嚴重了。為此決定大修。解體后發現,推力瓦架都已磨損,巴氏合金完全磨掉。轉子進氣端面有明顯磨損,但還顯平整。進氣端蓋磨出一個圓環,有3.5mm深。轉子排氣端面完好。進氣端蓋磨損見圖2。
最后更換了所有軸承及推力瓦,并且轉子做了動平衡,進氣端蓋的深槽未做處理。轉子排氣端面間隙為0.28mm,符合標準間隙0.25mm—0.30mm,轉子進氣端面間隙已達4.5mm,各項數值見下表:
壓縮機轉子各部間隙:
陽轉子
陽轉子
陰轉子
軸瓦間隙
安裝后,開機一切正常,負荷可以從0—100%自由調整,壓力正常。這從實踐中證明了進氣端端面間隙對螺桿壓縮機機組影響甚小。這次檢修故障的消除為1#2#機當時的噪音振動故障提供了借鑒作用。
之前我們已經發現了1#2#機產生振動和噪音的原因:是轉子排氣端端面因腐蝕而產生的凹凸的坑點。如果把排氣端端面上車床修平,并車出密封齒,這樣排氣端面既消除了表面的坑點,又增加了密封齒,減少了排氣端面的內泄漏。通過對排氣端端面的重新定位,讓其間隙仍然保證在標準范圍內。相當于轉子在氣缸里的總竄量增大,但排氣端端面間隙保證了,那么就意味著進氣端端面間隙增大了,增大值即為排氣端端面在車床上的軸向切削值。即2.0mm。通過3#機組已經看出,進氣端端面間隙對機組的影響很小。所以1#機進氣端增大的2.0mm應當可行,最終將1#機轉子排氣端面在車削后將轉子重新做動平衡,通過調整保證陰陽轉子排氣端端面間隙在標準范圍以內。這樣通過3#機組的故障檢修,找到了解決1#機噪音與振動的方法,并在實際中證明是可行的。
參考文獻
刑子文:《螺桿壓縮機-理論,設計及應用》機械工業出版社2000.08
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