【壓縮機網】對于壓縮機的應用,唯有取得客戶的信任才能長久發展,只有以切實的節能數據為客戶創造經濟價值,一切才顯得更有意義,助力企業獲得經濟利益的同時也減少了碳排放,更是為“綠水青山”貢獻力量。
不久前,在朋友的引薦下,筆者有幸認識了常熟加彈界內標桿企業——宏茂化纖紡織有限公司的沈總。初次見面,就有種一見如故的感覺,我們對于節能的觀點一拍即合,僅僅在2天后,就達成了合作意向,并為他的企業量身定制了一套節能改造方案。當方案實施后,測量的數據證明我們之前的方案是行之有效的時候,讓我們充滿了喜悅,因為我們兌現了朋友的期待,回報了他的信任。
1、工廠概況
工廠位于江蘇常熟,原有10臺加彈機,生產多孔經編用網絡低彈絲,因設備老舊及廠房搬遷,將淘汰6臺舊設備,保留4臺相對較新的加彈機,同時新增12臺312錠加彈機。到目前為止已經有11臺投產,共計3384個錠位。
主要生產設備基本情況:榮騰1000V型加彈機4臺(其中288錠2臺,312錠2臺), 精功1000V型312錠加彈機12臺(其中10單絲道,2臺雙絲道),目前單絲道已經投產11臺;DJ212網絡器(實測孔徑1.22mm);鈦靈特TIL-6000兩級壓縮離心式空壓機1臺(裝機功率260kW,排氣壓力1.5bar)。
檢測設備基本情況:福祿克1730電能分析儀,成量測孔針規,米科MIK-Y180數字壓力表。流量計算公式:9.11×Φ2×(P+1)。
2、原方案概況
在離心式空壓機安裝之前,有9臺加彈機投入生產,運行活塞式空壓機6臺,供氣壓力為1.2bar,空壓系統總用電量為233.24kWh,耗氣量91.69m3/min,空壓系統輸入比功率為:233.24kWh÷82.33m3/min=2.84kW(m3/min)。
用氣分布情況見表1。
3、現運行系統方案
根據工廠結構,對管道進行優化改造,主管網在車間內形成大環路,加彈機頭尾進氣與主管網形成小環路,一大一小兩次循環后系統無末端,確保了各用氣點的壓力穩定,整體壓降控制在0.06bar以內。
當前離心機供氣壓力1.4bar,用氣端實測11臺壓力均為1.34bar,11臺加彈機空壓機總輸入功率為218.4kWh,總耗氣量為107.37m3/min。詳見表2。
離心機的輸入比功率為:218.4kWh÷107.37m3/min=2.03kW(m3/min)。
4、節能效果分析
1.經濟效益
原系統末端壓力為1.2bar,輸入比功率為2.83kW(m3/min);新系統末端壓力為1.34bar,輸入比功率為2.03kW(m3/min)。在壓力不同的狀態下我們來計算節能數據,電價按照0.73元/kWh,每年運行8000小時來計算:
新舊系統比功率差別:
2.83kW(m3/min)-2.03kW(m3/min) =0.8kW(m3/min)
每小時節電量:
0.8kW(m3/min)×107.37m3/min =85.9kWh
每年節電金額:
85.9kWh×8000h×0.73元=50.17萬元/年
由上面的數據可以看出,每年可節約50.17萬元。不可否認的是,我們的節能方案確實起到了良好的效應,為企業創造了經濟效益。
2.社會效益
在沈總的工廠,可以看到加彈機油煙都配備了集中凈化處理裝置,他強烈的環保意識讓我為之動容,這不就是在踐行我們國家綠色低碳發展的理念嗎?! 在方案實施后,壓縮機所創造的節能減排數據,也是相當驚人的。
以每小時節約85.9度電為例,每年運行8000小時,年節電量68.72萬度。這相當于節約了225.4噸標準煤,同時減少污染排放196.92噸碳粉塵、685.14噸二氧化碳(等于種植26畝樹林才能吸收的二氧化碳總量)、20.62噸二氧化硫、10.31噸氮氧化物。
從上述數據可以看到,只要是在提質降耗,就是在為我們國家的綠水青山作貢獻。如果越來越多的企業都樹立這種低碳意識,那么相信碧水藍天夢會更早實現。
5、結語
2018年3月以來,中美之間的貿易摩擦不斷升級,爭端引發了中國、美國甚至全球范圍內的巨大關注。中美貿易戰劍指中國制造2025,美國想通過貿易戰遏制中國制造的崛起,打壓中國在制造業領域的競爭力,保持美國的競爭優勢,但是國內很多品牌的壓縮機已突破技術壁壘,打破了外資品牌的壟斷局面。選擇支持擁有核心技術和自主知識產權的民族品牌,就是在支持我們國家的“中國制造2025”。這里真的要感謝許許多多如文中這樣的用戶朋友一路支持,讓國內壓縮機企業在節能改造的路上,越來越有信心,越來越有底氣,在節能減排路上實現雙贏。
來源:本站原創
不久前,在朋友的引薦下,筆者有幸認識了常熟加彈界內標桿企業——宏茂化纖紡織有限公司的沈總。初次見面,就有種一見如故的感覺,我們對于節能的觀點一拍即合,僅僅在2天后,就達成了合作意向,并為他的企業量身定制了一套節能改造方案。當方案實施后,測量的數據證明我們之前的方案是行之有效的時候,讓我們充滿了喜悅,因為我們兌現了朋友的期待,回報了他的信任。
1、工廠概況
工廠位于江蘇常熟,原有10臺加彈機,生產多孔經編用網絡低彈絲,因設備老舊及廠房搬遷,將淘汰6臺舊設備,保留4臺相對較新的加彈機,同時新增12臺312錠加彈機。到目前為止已經有11臺投產,共計3384個錠位。
主要生產設備基本情況:榮騰1000V型加彈機4臺(其中288錠2臺,312錠2臺), 精功1000V型312錠加彈機12臺(其中10單絲道,2臺雙絲道),目前單絲道已經投產11臺;DJ212網絡器(實測孔徑1.22mm);鈦靈特TIL-6000兩級壓縮離心式空壓機1臺(裝機功率260kW,排氣壓力1.5bar)。
檢測設備基本情況:福祿克1730電能分析儀,成量測孔針規,米科MIK-Y180數字壓力表。流量計算公式:9.11×Φ2×(P+1)。
2、原方案概況
在離心式空壓機安裝之前,有9臺加彈機投入生產,運行活塞式空壓機6臺,供氣壓力為1.2bar,空壓系統總用電量為233.24kWh,耗氣量91.69m3/min,空壓系統輸入比功率為:233.24kWh÷82.33m3/min=2.84kW(m3/min)。
用氣分布情況見表1。
3、現運行系統方案
根據工廠結構,對管道進行優化改造,主管網在車間內形成大環路,加彈機頭尾進氣與主管網形成小環路,一大一小兩次循環后系統無末端,確保了各用氣點的壓力穩定,整體壓降控制在0.06bar以內。
當前離心機供氣壓力1.4bar,用氣端實測11臺壓力均為1.34bar,11臺加彈機空壓機總輸入功率為218.4kWh,總耗氣量為107.37m3/min。詳見表2。
離心機的輸入比功率為:218.4kWh÷107.37m3/min=2.03kW(m3/min)。
4、節能效果分析
1.經濟效益
原系統末端壓力為1.2bar,輸入比功率為2.83kW(m3/min);新系統末端壓力為1.34bar,輸入比功率為2.03kW(m3/min)。在壓力不同的狀態下我們來計算節能數據,電價按照0.73元/kWh,每年運行8000小時來計算:
新舊系統比功率差別:
2.83kW(m3/min)-2.03kW(m3/min) =0.8kW(m3/min)
每小時節電量:
0.8kW(m3/min)×107.37m3/min =85.9kWh
每年節電金額:
85.9kWh×8000h×0.73元=50.17萬元/年
由上面的數據可以看出,每年可節約50.17萬元。不可否認的是,我們的節能方案確實起到了良好的效應,為企業創造了經濟效益。
2.社會效益
在沈總的工廠,可以看到加彈機油煙都配備了集中凈化處理裝置,他強烈的環保意識讓我為之動容,這不就是在踐行我們國家綠色低碳發展的理念嗎?! 在方案實施后,壓縮機所創造的節能減排數據,也是相當驚人的。
以每小時節約85.9度電為例,每年運行8000小時,年節電量68.72萬度。這相當于節約了225.4噸標準煤,同時減少污染排放196.92噸碳粉塵、685.14噸二氧化碳(等于種植26畝樹林才能吸收的二氧化碳總量)、20.62噸二氧化硫、10.31噸氮氧化物。
從上述數據可以看到,只要是在提質降耗,就是在為我們國家的綠水青山作貢獻。如果越來越多的企業都樹立這種低碳意識,那么相信碧水藍天夢會更早實現。
5、結語
2018年3月以來,中美之間的貿易摩擦不斷升級,爭端引發了中國、美國甚至全球范圍內的巨大關注。中美貿易戰劍指中國制造2025,美國想通過貿易戰遏制中國制造的崛起,打壓中國在制造業領域的競爭力,保持美國的競爭優勢,但是國內很多品牌的壓縮機已突破技術壁壘,打破了外資品牌的壟斷局面。選擇支持擁有核心技術和自主知識產權的民族品牌,就是在支持我們國家的“中國制造2025”。這里真的要感謝許許多多如文中這樣的用戶朋友一路支持,讓國內壓縮機企業在節能改造的路上,越來越有信心,越來越有底氣,在節能減排路上實現雙贏。
來源:本站原創
網友評論
條評論
最新評論