【壓縮機網】和大多數95后的職業道路不一樣,楊文濤最后選擇了去制造業。
楊文濤,一位剛剛畢業兩年的95后,現在是廣州日鍛汽門有限公司技術課的工程師,主要負責空壓站房的管理工作。在采訪中,我們和他的同事一樣,叫他楊工。
01 初來乍到的95后工程師
夏季氣溫高,這樣的現場點檢工作,一天兩次。每次完成點檢,大半天就過去了。
在談到發現和解決故障這個問題時,楊工面露難色。如果是重大故障,造成較多的空壓機停機,一般是產線那邊先發現問題,因為供氣不夠他們生產使用。“我這邊接到他們的通知,馬上趕過去處理問題。”
如果只是某一臺空壓機出現故障,一般是楊工在每天的點檢工作中先發現問題。但是在點檢的時候,才發現某臺機出故障,這往往意味著空壓機已經停機很長時間。
因為站房的設備比較多,在楊工每天的點檢工作中,公司沒有抄錄設備數據的要求,否則將是巨大的工作量。不抄錄數據,也就意味著在判斷設備故障的過程中,往往依靠的是人工經驗。
空壓站房噪聲大、溫度高,夏天待在里面,就像蒸桑拿。這對楊工來說,不算什么挑戰,只是當缺乏判斷故障的經驗和惡劣的工作環境兩種因素疊加在一起,這給剛進入公司的楊工,造成很大的壓力。
那時候大部分的故障問題,都是由公司的保全課和設備供應商來解決,“我的專業不是空壓機方向,我感到有點吃力。”
02 站房出現重大故障,導致停產2小時
2019年8月,夜里9點多,快接近10點的時候,楊工接到制造部門的電話,產線上氣壓不足,全廠生產線停產。生產班長到空壓站房一看,發現所有的設備都因為高溫報警,觸發了設備的保護機制,全部停機。班長情急之下,手動去開啟設備,設備無法開機。
接到電話以后,楊工一邊趕去公司,一邊給設備供應商打電話。到現場后,楊工帶著生產班長,在檢查空壓機后處理設備的過程中,發現水塔里一滴水也沒有。他們馬上往水塔里抽水,讓冷卻系統正常運轉,等空壓機冷卻下來后,立即開啟空壓機保證正常供氣,先恢復產線生產。從停產到恢復生產,耗時2個小時。
但是這還不算真正解決問題。隨后他們開始對冷卻水塔系統進行大排查,一點一點排查管路,檢查是否漏水,最后才發現是補水管路的閥門關上了,一直沒有水補充進水塔,水塔的水在用完以后,直接導致整個冷卻系統失靈,空壓機高溫報警。
當供應商終于趕到現場的時候,他們已經基本解決了這個問題。楊工在談到這次重大故障的時候,依舊心有余悸。不過自從云智控上線以后,其中一個功能,讓楊工再也不用擔心這樣的問題。
03 云智控上線,楊工迎來“解放”
2019年12月,云智控系統在廣州日鍛汽門有限公司的空壓站上線。楊工的工作狀態隨之一變。
現在楊工一周只需要去站房點檢一次,點檢的內容變成了去看看安裝在站房里的邊緣智能服務器,相比之前的每周5次點檢,節省了80%的人工點檢時間。
現在楊工一般在手機和電腦上,登陸云智控系統,監測站房數據,在辦公室里就能掌握站房里的一舉一動,點檢的次數少了,對站房的管理效率反而變高了。
在我們的對話中,楊工特意提到了故障預警的功能。
▌設備故障預警
之前站房最常見的問題就是設備高溫報警,現在楊工給每臺設備都設置了高溫預警的參數值。例如原來空壓機是100℃高溫報警,觸發保護機制,造成緊急停機,現在楊工設置98℃為空壓機的高溫預警值,一旦設備溫度達到這個值,楊工就會收到云智控系統的預警消息,提前處理,避免設備停機,造成供氣不穩定。“要是去年就上線了云智控,那次重大事故就不會發生了。”
▌整站數據監測和分析,發現320多個漏氣點
此外,系統全方位、多維度的數據監測和數據分析功能,幫助楊工提高了判斷和處理故障的效率。相比以前,要去站房一臺一臺設備排查故障,現在在手機和電腦上就能發現問題。
云智控剛上線不久,楊工就通過系統發現工廠的氣體消耗比較大。于是他聯合保全課、制造部門的負責人,一起檢討問題,為什么有這么大的氣體浪費?
云智控顯示的最大原因是管線漏氣比較嚴重。大家最終討論得出的結論也是管路使用時間太長,存在漏氣現象。最終點檢現場的漏氣點,一共發現了320多處漏氣點,隨后保全課對管路進行了為期三個月的整改,解決了漏氣問題。
問題解決之前,廣州日鍛一直開啟9臺設備供應現場用氣,保證壓力在5.6-6.0bar之間,而現在只需要開啟7臺空壓機,就能供應生產用氣。相當于了節省了22%的能耗。
04 95后對制造業充滿信心
“像云智控這樣的工業互聯網工具出現了,給你的工作帶來了哪些改變?”聽到這個問題,楊工跟我們講了一段小插曲。
云智控系統上線一段時間以后,楊工以小時為單位,統計了系統三周的數據。過程中楊工發現,在飯點、午休、換班和下班時間,站房里的邊緣智能服務器,會根據用氣量的變化,自動關停一部分空壓機。
安裝在站房內的邊緣智能服務器
例如現在站房一般開著7臺空壓機,楊工在工人吃飯的時候,在PC端監測和統計數據,就發現只剩下2臺空壓機在運轉,其他5臺已經根據邊緣智能服務器下達的關停指令,自動關機了。
而在云智控上線之前,只要設備開機了,這一整天都不會有人去關停,直到所有工人下班了,才派人去站房關停空壓機。
通過3周的數據統計,楊工發現云智控給空壓站房帶來的節能率達到3.7%左右。從原來的9臺設備減到現在的7臺,而且還在持續不斷地為整個空壓站房節能降耗。
楊工告訴我們,他接下來的計劃就是通過云智控將后處理設備與空壓機進行聯控,進一步提高站房的數字化管理水平。
采訪結束的時候,楊工對我說,“我之前對工廠的印象也是比較差的,但是廣州日鍛汽門有限公司改變了我的一點印象,后來云智控又改變了我的一點印象。”
剛畢業的楊文濤在一個設計院里從事建筑設計的工作。工作一段時間以后,他發現自己對于設計類的工作,并沒有太大的興趣,工資也達不到他的預期。那時候,他經常糾結,不知道自己的未來在哪里?
如今,在楊工自信、朝氣蓬勃的臉上,已經看不到迷茫了。他大部分的同學還是在做一些設計方面的工作,但是對楊工來說,工業互聯網、工業機器人、數字化工廠……,這些都太精彩了,他想在制造業親身經歷這一切。
來源: 蘑菇物聯
楊文濤,一位剛剛畢業兩年的95后,現在是廣州日鍛汽門有限公司技術課的工程師,主要負責空壓站房的管理工作。在采訪中,我們和他的同事一樣,叫他楊工。
01 初來乍到的95后工程師
夏季氣溫高,這樣的現場點檢工作,一天兩次。每次完成點檢,大半天就過去了。
在談到發現和解決故障這個問題時,楊工面露難色。如果是重大故障,造成較多的空壓機停機,一般是產線那邊先發現問題,因為供氣不夠他們生產使用。“我這邊接到他們的通知,馬上趕過去處理問題。”
如果只是某一臺空壓機出現故障,一般是楊工在每天的點檢工作中先發現問題。但是在點檢的時候,才發現某臺機出故障,這往往意味著空壓機已經停機很長時間。
因為站房的設備比較多,在楊工每天的點檢工作中,公司沒有抄錄設備數據的要求,否則將是巨大的工作量。不抄錄數據,也就意味著在判斷設備故障的過程中,往往依靠的是人工經驗。
空壓站房噪聲大、溫度高,夏天待在里面,就像蒸桑拿。這對楊工來說,不算什么挑戰,只是當缺乏判斷故障的經驗和惡劣的工作環境兩種因素疊加在一起,這給剛進入公司的楊工,造成很大的壓力。
那時候大部分的故障問題,都是由公司的保全課和設備供應商來解決,“我的專業不是空壓機方向,我感到有點吃力。”
02 站房出現重大故障,導致停產2小時
2019年8月,夜里9點多,快接近10點的時候,楊工接到制造部門的電話,產線上氣壓不足,全廠生產線停產。生產班長到空壓站房一看,發現所有的設備都因為高溫報警,觸發了設備的保護機制,全部停機。班長情急之下,手動去開啟設備,設備無法開機。
接到電話以后,楊工一邊趕去公司,一邊給設備供應商打電話。到現場后,楊工帶著生產班長,在檢查空壓機后處理設備的過程中,發現水塔里一滴水也沒有。他們馬上往水塔里抽水,讓冷卻系統正常運轉,等空壓機冷卻下來后,立即開啟空壓機保證正常供氣,先恢復產線生產。從停產到恢復生產,耗時2個小時。
但是這還不算真正解決問題。隨后他們開始對冷卻水塔系統進行大排查,一點一點排查管路,檢查是否漏水,最后才發現是補水管路的閥門關上了,一直沒有水補充進水塔,水塔的水在用完以后,直接導致整個冷卻系統失靈,空壓機高溫報警。
當供應商終于趕到現場的時候,他們已經基本解決了這個問題。楊工在談到這次重大故障的時候,依舊心有余悸。不過自從云智控上線以后,其中一個功能,讓楊工再也不用擔心這樣的問題。
03 云智控上線,楊工迎來“解放”
2019年12月,云智控系統在廣州日鍛汽門有限公司的空壓站上線。楊工的工作狀態隨之一變。
現在楊工一周只需要去站房點檢一次,點檢的內容變成了去看看安裝在站房里的邊緣智能服務器,相比之前的每周5次點檢,節省了80%的人工點檢時間。
現在楊工一般在手機和電腦上,登陸云智控系統,監測站房數據,在辦公室里就能掌握站房里的一舉一動,點檢的次數少了,對站房的管理效率反而變高了。
在我們的對話中,楊工特意提到了故障預警的功能。
▌設備故障預警
之前站房最常見的問題就是設備高溫報警,現在楊工給每臺設備都設置了高溫預警的參數值。例如原來空壓機是100℃高溫報警,觸發保護機制,造成緊急停機,現在楊工設置98℃為空壓機的高溫預警值,一旦設備溫度達到這個值,楊工就會收到云智控系統的預警消息,提前處理,避免設備停機,造成供氣不穩定。“要是去年就上線了云智控,那次重大事故就不會發生了。”
▌整站數據監測和分析,發現320多個漏氣點
此外,系統全方位、多維度的數據監測和數據分析功能,幫助楊工提高了判斷和處理故障的效率。相比以前,要去站房一臺一臺設備排查故障,現在在手機和電腦上就能發現問題。
云智控剛上線不久,楊工就通過系統發現工廠的氣體消耗比較大。于是他聯合保全課、制造部門的負責人,一起檢討問題,為什么有這么大的氣體浪費?
云智控顯示的最大原因是管線漏氣比較嚴重。大家最終討論得出的結論也是管路使用時間太長,存在漏氣現象。最終點檢現場的漏氣點,一共發現了320多處漏氣點,隨后保全課對管路進行了為期三個月的整改,解決了漏氣問題。
問題解決之前,廣州日鍛一直開啟9臺設備供應現場用氣,保證壓力在5.6-6.0bar之間,而現在只需要開啟7臺空壓機,就能供應生產用氣。相當于了節省了22%的能耗。
04 95后對制造業充滿信心
“像云智控這樣的工業互聯網工具出現了,給你的工作帶來了哪些改變?”聽到這個問題,楊工跟我們講了一段小插曲。
云智控系統上線一段時間以后,楊工以小時為單位,統計了系統三周的數據。過程中楊工發現,在飯點、午休、換班和下班時間,站房里的邊緣智能服務器,會根據用氣量的變化,自動關停一部分空壓機。
安裝在站房內的邊緣智能服務器
例如現在站房一般開著7臺空壓機,楊工在工人吃飯的時候,在PC端監測和統計數據,就發現只剩下2臺空壓機在運轉,其他5臺已經根據邊緣智能服務器下達的關停指令,自動關機了。
而在云智控上線之前,只要設備開機了,這一整天都不會有人去關停,直到所有工人下班了,才派人去站房關停空壓機。
通過3周的數據統計,楊工發現云智控給空壓站房帶來的節能率達到3.7%左右。從原來的9臺設備減到現在的7臺,而且還在持續不斷地為整個空壓站房節能降耗。
楊工告訴我們,他接下來的計劃就是通過云智控將后處理設備與空壓機進行聯控,進一步提高站房的數字化管理水平。
采訪結束的時候,楊工對我說,“我之前對工廠的印象也是比較差的,但是廣州日鍛汽門有限公司改變了我的一點印象,后來云智控又改變了我的一點印象。”
剛畢業的楊文濤在一個設計院里從事建筑設計的工作。工作一段時間以后,他發現自己對于設計類的工作,并沒有太大的興趣,工資也達不到他的預期。那時候,他經常糾結,不知道自己的未來在哪里?
如今,在楊工自信、朝氣蓬勃的臉上,已經看不到迷茫了。他大部分的同學還是在做一些設計方面的工作,但是對楊工來說,工業互聯網、工業機器人、數字化工廠……,這些都太精彩了,他想在制造業親身經歷這一切。
來源: 蘑菇物聯
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