粉末冶金行業是高能耗行業之一,其能源消耗主要集中在鋼鐵、有色金屬、鋁材等領域。根據統計數據顯示,冶金行業的能源消耗占全國工業總能耗的20%左右,其中百分之五十以上由電能構成。而且,由于冶金行業使用的設備大多是在高溫高壓下工作,存在能源利用率低等問題,導致能源消耗量較大。因此,在粉末冶金過程中,采取一系列有效的節能減排措施十分必要。
近日,某粉末冶金加工公司空壓站通過合肥通用機電產品檢測院的檢驗,獲得一級能效壓縮空氣站認證,并掛牌認定。
項目背景
某粉末冶金公司是一家專業生產粉末冶金制品的企業,其產品廣泛應用于汽車、航空、電子等領域。為了保證生產線的正常運轉,該公司需要大量的壓縮空氣作為動力源以及輔助生產原料。該公司機加工車間現有4臺空壓機(3臺22kW,1臺37kW)用于車間內數控車的車削加工,以及包膠車間全自動活塞包膠機等工藝環節。
經實地考察,現役空壓機組主要存在如下問題:
①空壓機使用年限較久,且均采用單級壓縮,能效遠低于目前雙級壓縮空壓機,能耗高;
②冷干機配置容量偏小,氣源壓力露點較高,影響產品質量;
③設備維保較差,內部多處存在滲漏現象,現場油泥問題嚴重;
④因產氣量不足,機器超載運行,變頻器頻繁報警停機,影響正常供氣;
⑤空壓機無智能控制系統,無法為成本控制和精細化管理提供所需的數據支持,此外,也導致故障報警或保養周期無法被及時檢測到,需要專人現場巡查,存在人力浪費問題,在夜班或產能降低時,機器又存在較多空載現象。
綜合上述問題,為提高生產效率、節約能源消耗和降低生產成本,該粉末冶金公司迫切需要建設一級能效空壓站,以創造更大的經濟效益和社會效益,促進綠色低碳可持續發展。
解決方案
新建的一級能效空壓站采用高效節能、結構緊湊、穩定可靠的P系列雙級一體空壓機PMF75-8II,搭配零氣耗儲氣罐、零壓損冷干機、精密過濾器,以及鋁合金超級管道,保證了系統的穩定性和可靠性。此外,該空壓站還配備了智控管理平臺,并搭建控制系統,實現對空壓機的自動化控制。通過一站式監測系統,用戶可以在移動應用端或PC端上查看各項數據,并且具備自動生成報表、故障預警、生命周期管理等功能。同時,用戶還可以進行參數設置、遠程啟停控制等操作,多管齊下實現節能降耗目標。
一級能效空壓站建成后,經實地檢測數據可得,空壓站母管額定壓力為0.703MPa,到最遠終端用氣管路的壓損低于0.01MPa,在環境溫度30℃的前提下,壓力露點低于8℃,氣源含油量低于0.01ppm,過濾精度低于0.01μm,滿足工廠車間生產用氣需求。
空壓站現場圖
一級能效空壓站
經合肥通用機電產品檢測院鑒定,綜合輸功效率達到57.4%,超出一級能效指標4.36%。相比改造前節能量達到29.1%以上,年節電量約10萬度(年運行時間約3000h),減少二氧化碳排放約99.7噸,按國家林業局標準,減排1噸二氧化碳相當于種植55.54棵樹粗略計算,相當于植樹5537棵!
粉末冶金行業是高能耗行業之一,其能源消耗主要集中在鋼鐵、有色金屬、鋁材等領域。根據統計數據顯示,冶金行業的能源消耗占全國工業總能耗的20%左右,其中百分之五十以上由電能構成。而且,由于冶金行業使用的設備大多是在高溫高壓下工作,存在能源利用率低等問題,導致能源消耗量較大。因此,在粉末冶金過程中,采取一系列有效的節能減排措施十分必要。
近日,某粉末冶金加工公司空壓站通過合肥通用機電產品檢測院的檢驗,獲得一級能效壓縮空氣站認證,并掛牌認定。
項目背景
某粉末冶金公司是一家專業生產粉末冶金制品的企業,其產品廣泛應用于汽車、航空、電子等領域。為了保證生產線的正常運轉,該公司需要大量的壓縮空氣作為動力源以及輔助生產原料。該公司機加工車間現有4臺空壓機(3臺22kW,1臺37kW)用于車間內數控車的車削加工,以及包膠車間全自動活塞包膠機等工藝環節。
經實地考察,現役空壓機組主要存在如下問題:
①空壓機使用年限較久,且均采用單級壓縮,能效遠低于目前雙級壓縮空壓機,能耗高;
②冷干機配置容量偏小,氣源壓力露點較高,影響產品質量;
③設備維保較差,內部多處存在滲漏現象,現場油泥問題嚴重;
④因產氣量不足,機器超載運行,變頻器頻繁報警停機,影響正常供氣;
⑤空壓機無智能控制系統,無法為成本控制和精細化管理提供所需的數據支持,此外,也導致故障報警或保養周期無法被及時檢測到,需要專人現場巡查,存在人力浪費問題,在夜班或產能降低時,機器又存在較多空載現象。
綜合上述問題,為提高生產效率、節約能源消耗和降低生產成本,該粉末冶金公司迫切需要建設一級能效空壓站,以創造更大的經濟效益和社會效益,促進綠色低碳可持續發展。
解決方案
新建的一級能效空壓站采用高效節能、結構緊湊、穩定可靠的P系列雙級一體空壓機PMF75-8II,搭配零氣耗儲氣罐、零壓損冷干機、精密過濾器,以及鋁合金超級管道,保證了系統的穩定性和可靠性。此外,該空壓站還配備了智控管理平臺,并搭建控制系統,實現對空壓機的自動化控制。通過一站式監測系統,用戶可以在移動應用端或PC端上查看各項數據,并且具備自動生成報表、故障預警、生命周期管理等功能。同時,用戶還可以進行參數設置、遠程啟停控制等操作,多管齊下實現節能降耗目標。
一級能效空壓站建成后,經實地檢測數據可得,空壓站母管額定壓力為0.703MPa,到最遠終端用氣管路的壓損低于0.01MPa,在環境溫度30℃的前提下,壓力露點低于8℃,氣源含油量低于0.01ppm,過濾精度低于0.01μm,滿足工廠車間生產用氣需求。
空壓站現場圖
一級能效空壓站
經合肥通用機電產品檢測院鑒定,綜合輸功效率達到57.4%,超出一級能效指標4.36%。相比改造前節能量達到29.1%以上,年節電量約10萬度(年運行時間約3000h),減少二氧化碳排放約99.7噸,按國家林業局標準,減排1噸二氧化碳相當于種植55.54棵樹粗略計算,相當于植樹5537棵!
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