【壓縮機網】2023年大檢修氣化二廠計劃對凈化裝置二氧化碳壓縮機進行大修,該機組為同類型進口機組自2015年試車運行至今首次拆檢,“面對此次拆檢,都是‘新手上路’,各級人員要提前梳理,提前學習應急處置方案。”廠長姚強在2023年大檢修籌備會上說到。
“4月26日22點33分,二系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
“4月27日9點25分,一系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
廠生產群里的兩條消息,讓所有人舒了一口氣。
此次二氧化碳壓縮機檢修時間緊、難點多,面對汽輪機通流間隙數據廠家未提供,技術儲備不充足;大修期間廠房內同時開展丙烯壓縮機拆檢、級間冷卻器拆檢、潤滑油更換等項目,存在交叉作業的風險,作業管控難度大等問題,氣化二廠各級人員并未因此退縮。
據悉,在凈化系列裝置停車過程中,廠領導駐守中控室,技術人員旁站指導,氣化二廠三車間中控崗位人員與調度、車間管理人員以及現場人員緊密聯系,各項停車操作及時、精準、到位。4月18日1二氧化碳壓縮機停機,裝置按照預定計劃逐步平穩停車。
圖為國家能源集團專項督導組副組長李曉東(右一)到二氧化碳壓縮機廠房查看檢修情況
此次二氧化碳壓縮機檢修,分公司及廠各級人員高度重視,集中力量攻關,努力消化吸收每一次遇到的“新收獲”,歷時24小時在未損壞內部一個零部件的情況順利揭缸。為后續汽輪機拆檢打好堅實基礎,上了一堂“實操課”。
“這次二氧化碳壓縮機拆檢汽輪機揭缸,一二系列都遇到了一個困難,就是上缸蓋兒與內缸有連接,由于進汽室直口與上缸蓋長時間粘接,導致提缸困難,經過與安檢人員溝通,做了一個工裝,把速關閥拆掉,從速關閥的盲頭加裝工裝,前進頂往起頂,然后才順利下線了。這也讓我們在現場實地學習了一次汽輪機的拆檢,這沒回家的十來天還是值得的,受益頗深。”設備技術員馬學良滿面笑容的說道。
早在檢修前,氣化二廠上下嚴陣以待,切實增強緊迫感和責任感。從思想上高度重視,組織機組骨干力量反復審查《二氧化碳壓縮機組大檢修技術方案》,對設備主要技術參數、檢修前設備運行狀況、檢修前準備工作、檢修內容及步驟、檢修質量及驗收要求、試車要求、檢修交出及安全注意事項等進行了詳細的闡述說明,并組織本次參檢的工藝、設備人員學習并熟練掌握。
廠管理人員陸續按實際情況進行計劃調整,拆檢后將對汽輪機通流部件、高低調閥、速關閥、變速箱公牛齒和軸瓦,壓縮機通流部件、軸瓦、密封部件等拆檢檢修,著力解決壓縮機在運行過程中汽輪機油封積碳、高調閥填料泄漏、高負荷時六級出口管線振動偏大、防喘振閥門小開度時跳變等問題,確保檢修后機組能夠長周期穩定運行。
此次檢修更是嚴抓安全把關。設備技術員與承檢的安檢公司四車間緊密對接,根據檢修作業內容及檢修計劃配備檢修管理人員、作業人員,必須經安全教育合格后持證上崗,保證檢修人員素質滿足作業要求。設備技術員做好技術交底,對施工作業進度和檢修風險進行對接。
并根據安全網格化管理明確落實車間級、班組、作業人員網格責任,準備檢修方案、檢修作業流程、質量驗收書隨時查閱,實時監督作業票證齊全,一單五卡簽字確認準確。施行廠房進出掃碼登記,做好進出人員管控。該廠切實做好檢修全過程管控,全力以赴確保壓縮機“修必修好”。
【壓縮機網】2023年大檢修氣化二廠計劃對凈化裝置二氧化碳壓縮機進行大修,該機組為同類型進口機組自2015年試車運行至今首次拆檢,“面對此次拆檢,都是‘新手上路’,各級人員要提前梳理,提前學習應急處置方案。”廠長姚強在2023年大檢修籌備會上說到。
“4月26日22點33分,二系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
“4月27日9點25分,一系列二氧化碳壓縮機汽輪機揭缸成功。”
廠生產群里的兩條消息,讓所有人舒了一口氣。
此次二氧化碳壓縮機檢修時間緊、難點多,面對汽輪機通流間隙數據廠家未提供,技術儲備不充足;大修期間廠房內同時開展丙烯壓縮機拆檢、級間冷卻器拆檢、潤滑油更換等項目,存在交叉作業的風險,作業管控難度大等問題,氣化二廠各級人員并未因此退縮。
據悉,在凈化系列裝置停車過程中,廠領導駐守中控室,技術人員旁站指導,氣化二廠三車間中控崗位人員與調度、車間管理人員以及現場人員緊密聯系,各項停車操作及時、精準、到位。4月18日1二氧化碳壓縮機停機,裝置按照預定計劃逐步平穩停車。
圖為國家能源集團專項督導組副組長李曉東(右一)到二氧化碳壓縮機廠房查看檢修情況
此次二氧化碳壓縮機檢修,分公司及廠各級人員高度重視,集中力量攻關,努力消化吸收每一次遇到的“新收獲”,歷時24小時在未損壞內部一個零部件的情況順利揭缸。為后續汽輪機拆檢打好堅實基礎,上了一堂“實操課”。
“這次二氧化碳壓縮機拆檢汽輪機揭缸,一二系列都遇到了一個困難,就是上缸蓋兒與內缸有連接,由于進汽室直口與上缸蓋長時間粘接,導致提缸困難,經過與安檢人員溝通,做了一個工裝,把速關閥拆掉,從速關閥的盲頭加裝工裝,前進頂往起頂,然后才順利下線了。這也讓我們在現場實地學習了一次汽輪機的拆檢,這沒回家的十來天還是值得的,受益頗深。”設備技術員馬學良滿面笑容的說道。
早在檢修前,氣化二廠上下嚴陣以待,切實增強緊迫感和責任感。從思想上高度重視,組織機組骨干力量反復審查《二氧化碳壓縮機組大檢修技術方案》,對設備主要技術參數、檢修前設備運行狀況、檢修前準備工作、檢修內容及步驟、檢修質量及驗收要求、試車要求、檢修交出及安全注意事項等進行了詳細的闡述說明,并組織本次參檢的工藝、設備人員學習并熟練掌握。
廠管理人員陸續按實際情況進行計劃調整,拆檢后將對汽輪機通流部件、高低調閥、速關閥、變速箱公牛齒和軸瓦,壓縮機通流部件、軸瓦、密封部件等拆檢檢修,著力解決壓縮機在運行過程中汽輪機油封積碳、高調閥填料泄漏、高負荷時六級出口管線振動偏大、防喘振閥門小開度時跳變等問題,確保檢修后機組能夠長周期穩定運行。
此次檢修更是嚴抓安全把關。設備技術員與承檢的安檢公司四車間緊密對接,根據檢修作業內容及檢修計劃配備檢修管理人員、作業人員,必須經安全教育合格后持證上崗,保證檢修人員素質滿足作業要求。設備技術員做好技術交底,對施工作業進度和檢修風險進行對接。
并根據安全網格化管理明確落實車間級、班組、作業人員網格責任,準備檢修方案、檢修作業流程、質量驗收書隨時查閱,實時監督作業票證齊全,一單五卡簽字確認準確。施行廠房進出掃碼登記,做好進出人員管控。該廠切實做好檢修全過程管控,全力以赴確保壓縮機“修必修好”。
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